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    福建石獅熱電廠75t/h循環流化床鍋爐試運行

    欄目:燃燒與運行 發布時間:2018-08-22

    0.前言.

        DG75/38211型循環流化床鍋爐是東方鍋爐廠在重慶南川東勝電廠75t/h鍋爐的基礎上,吸取DG35/382—17型循環流化床鍋爐及其他鍋爐的經驗教訓設計制造的。于20003月安裝完

    畢,并進行啟動試運。在鍋爐試運初期,由于運行人員對鍋爐性能未掌握,缺乏經驗,以及鍋爐設計上存在一些缺陷,致使鍋爐的試運過程碰到不少問題。經過本廠人員和東方鍋爐廠技術人

    員共同努力,逐步得到解決。使鍋爐正常投運,并取得較好的效果。本文介紹該爐啟動調試的主要情況和同行們共同交流。

        1.鍋爐概述

        1鍋爐規范

        型號:DG75/382—11    額定蒸發量:75t/h

        過熱蒸汽溫度:450℃       給水溫度:150℃

        冷風溫度:20℃            一次風溫度:180℃

        二次風溫度:180℃         排煙溫度;1385℃

        鍋爐熱效率:85

        1設計燃料及使用燃料特性(見表一、二)

        表一 

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    表二:使用燃料特性

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    L 3  鍋爐特點

        鍋爐為半露天半塔式布置,中溫旋風分離,單汽包自然循環。密相區無埋管受熱面,稀相區布置水冷壁,爐膛出口至爐膛上部轉向室布置雙排蒸發管束和臥式高、低溫過熱器。鍋爐采用等壓水冷風室,在面積為13m2的布風板上布置有801“7”型定向風帽,風帽口徑為Φ23mm

        送風方式為分級送風。一次風的絕大部分通過爐膛底部的等壓風室及布風板進入爐膛,小部分經增壓風機增壓后進入皮帶給煤機后的進料溜槽作為播煤風。二次風分兩層送入爐膛,另一小部分未預熱的冷風作為皮帶給煤機密封風。采用“J”形回料器并由羅茨風機通過變頻調速器均勻的調節回料風壓及風量。給煤裝置采用拉姆齊秤重式皮帶給煤機,配有兩套床下油點火裝置(含高能點火及火焰檢測保護裝置)。爐渣通過爐膛底部的兩根排渣管定期排放。

        鍋爐內部水循環通過四根集中下降管形成兩路循環:水冷壁循環和蒸發管束循環。

        汽包中心標高34000mm。爐膛煙氣出口中心標高23920mm。給煤口標高6800mm。返料口標高5800mm。布風板標高4800mm

        2.鍋爐啟動試運

        該爐于20003月初安裝基本結束,正式啟動試運。到420日交付試生產。試運過程主要解決了點火啟動、返料、調整過熱器受熱面積、平衡床溫、控制播煤風壓等問題,使鍋爐達到滿負荷正常穩定運行。

    21        點火啟動

    在啟動初期都是采用床上木炭點火。由于床面較大,布風不均勻,冷風低風量啟動時,床料流化不好,司爐人員勞動強度大。雖然有時也能啟動成功,但失敗率較高,往往熄火或結焦。在了解東鍋廠原設計意圖后,改為床下油點火啟動,并取得成功。啟動的主要步驟和方法如下:

        21大風量冷態試驗,使床料干整。

        21在點燃熱煙氣發生器后,以25000m3h的風量啟動。熱煙氣控制在800℃左右直接加熱爐料。這時雖然風量低,由于煙氣溫度高,體積膨脹,仍可得到較大的流化速度。點火時風量不宜過大,以節省燃油。

        21當床料加熱到500℃左右,即可投入少量煙煤,以提高床料升溫速度,同時節省燃油。

        21當床層溫度達到800℃時,即可開動給煤機,緩慢投入無煙煤。

        21如床溫穩定上升,即可切斷燃油,并逐漸提高風量至35000m3h左右,并切斷燃油,同時逐漸切換風道,使一次風由一次風道進入風室,保持床料良好的流化狀態,和爐內穩定燃燒。

        根據多次點火測得,在正常情況下,冷態點火,從啟動到斷油需30~40分鐘,耗油300400kg;在熱爐啟動時,大約需10~20分鐘,耗油100~200kg

        2回料投運

        對于循環流化床鍋爐循環灰的投運至關重要。它關系到爐床的熱平衡、鍋爐的出力、蒸汽參數以及熱效率。循環灰實質上是一種熱載體,大量的回料循環,能把燃料在鍋爐密相區釋放的熱量帶出,保證密相區熱平衡,并提高煙氣的物料濃度和熱值,增強煙氣和受熱面之間的熱交換。本鍋爐的主要受熱面均布置在爐膛上部,沒有足夠大的物料濃度就不能達到所需要的出力。此外返料的不斷循環,提高飛灰的燃燼度,有利于降低飛灰含炭量,提高鍋爐熱效率。

    試運初期,由于不了解分離器收集的灰量多少和不熟悉這種返料設備的性能,不能準確掌握返料風投入的時間及風壓大小,往往返料過少無明顯效果或大量返料造成爐內爆燃結焦。通過一段時間的摸索,逐步掌握返料要領,并正常運行。其主要方法是;

    在啟動前將回料器內積存的飛灰放空。在油點火成功,床溫穩定時即啟動回料風機,并將返料器上的松動風、返料風閥門開到適當位置,逐漸提高風壓。隨著負荷的上升,返料量逐漸增大。在運行正常后,返料風壓基本不作大的調整。

        2調整過熱器受熱面積

        未投入返料運行前,爐膛出口煙溫不超過600℃,鍋爐出力最大不超過60th,隨著返料的增加,爐膛出口煙氣溫度逐步上升到800℃以上。當出力超過60 th以后,即出現過熱蒸汽超溫的現象,減溫水全開也無效。為保證汽輪機的正常運行,不得不把負荷降下來。過熱蒸汽超溫主要原因是過熱器面積過大。根據東鍋廠的修改意見,把低溫過熱器面積割除25%后,過熱汽溫保持正常.即便出力達到80th,蒸汽也不再超溫。

        2平衡爐床溫度

        由于分離器分離效率較高,返料量很大,我們試圖把返料全部返回爐床,實現物料自平衡運行。,但是,多次試驗未獲成功.在回料量較多時床溫即下降,甚至降到800℃。因此,不得不減少回料,以保證爐床溫度在920℃以上。

        2控制播煤風風壓

        在運行中,由于采用的輸煤皮帶為合成橡膠制品,溫度超過400℃即會著火燃燒損壞。在運行初期對此性能認識不足。在運行中沒有嚴格控制輸煤溜槽內播煤風的風壓,以至出現兩次爐床正壓過大,高溫熱煙氣通過溜槽竄入皮帶運輸機,引起皮帶著火燒壞,被迫停爐。在以過認真的事故分析后,制定了嚴格的操作規定,要求司爐人員在運行一開始必須啟動增壓風機,增大輸煤溜槽出口播煤風壓,并通過DCS系統嚴格控制爐膛負壓。此后,再沒有出現熱煙氣反竄現象,保證了鍋爐正常運行。  

        3.目前運行情況

        3在運行初期所遇到的問題得到解決以后,鍋爐都能正常啟動和穩定運行。爐床溫度可保持在920℃以上,爐膛出口煙氣溫度也能達到960℃以上,鍋爐不僅達到額定出力,還可以超負荷達80th穩定運行。在鍋爐負荷70~75th運行的情況下,所測得的爐渣、循環灰及飛灰的含碳量分別為2%左右、35%和20%左右,情況還是比較好的。因為尚未對鍋爐進行熱效率測試,未得到準確的熱效率數值。但從上述爐渣、循環灰、飛灰含碳量的分析數據估計,可以認為鍋爐的效率不低于80%。

        3存在問題

        目前鍋爐運行較正常,但也存在一些需要解決的問題:    ,.

        (1)灰量不平衡。分離器收集的灰量較大,不能全部返回,多余的灰又不能正常的從返料器下部放出,勢必從旋風分離器的中心筒排到尾部,加重了對尾部受熱面的磨損。

        (2)爐床漏渣嚴重。從最近的運行情況看,運行一個多月,漏渣幾乎達半個風室。經檢查,

    爐渣是從風帽漏下去的,但究竟是什么原因造成,尚未查清。還未能采取有效防止措施。

        4.結束語

    通過試運初期對鍋爐設備的調整以及操作技術上的改進,該爐已可正常穩定運行,并取得較好的效果。今后還要進一步對存在的問題進行處理,和進行燃燒調整,使鍋爐更加完善,和獲得更佳性能。


    文章作者:福建石獅熱電廠(362700)  張金光