新建鍋爐爐水二氧化硅超標(biāo)原因分析及解決措施
摘 要: 通過(guò)對(duì)原水、活性炭過(guò)濾器出口水、除鹽水等水質(zhì)的跟蹤試驗(yàn), 查出了給水、爐水二氧化硅嚴(yán)重超標(biāo)的原因。從機(jī)理上對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行了分析, 并采取了增加定排次數(shù)、加大連排開(kāi)度、增加混凝劑量、加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)督等措施, 使鍋爐水質(zhì)恢復(fù)正常。
關(guān)鍵詞: 鍋爐;爐水;活性硅;膠體硅;全硅;超標(biāo)
1 前言
鍋爐爐水中二氧化硅超標(biāo)嚴(yán)重時(shí), 由飽和蒸汽機(jī)械攜帶和溶解攜帶進(jìn)入蒸汽系統(tǒng)的硅含量增加, 導(dǎo)致蒸汽品質(zhì)劣化。 2017 年 3 月以來(lái), 福建省福能龍安熱電有限公司1 號(hào)和2號(hào)新建鍋爐爐水二氧化硅嚴(yán)重超標(biāo), 1號(hào)爐和2號(hào)爐蒸汽中二氧化硅濃度最高為 150ug/ L, 但補(bǔ)給水活性硅濃度一直低于 20.0 ug/ L。為分析 1號(hào)爐和2號(hào)爐爐水水質(zhì)異常原因, 相應(yīng)地進(jìn)行了原水、活性炭出口水和除鹽水等水質(zhì)的全硅、活性硅、 膠體硅的跟蹤試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分析了超標(biāo)原因【1】, 并提出了相應(yīng)的解決措施。
2 設(shè)備狀況
福建省福能龍安熱電有限公司化學(xué)水處理為吉坑水庫(kù)淡水,來(lái)水進(jìn)入原水池,經(jīng)原水提升泵在管式混合器靜態(tài)混凝后進(jìn)入絮凝沉淀池, 出水到V型濾池,再經(jīng)雙室雙流活性炭過(guò)濾器除去水中有機(jī)物。 一級(jí)除鹽設(shè)備為陽(yáng)離子固定床、除二氧化碳器、陰離子浮動(dòng)床系列。二級(jí)除鹽設(shè)備為混床,經(jīng)除鹽水泵輸送至主廠房加氨后到高壓除氧器除氧。
3 二氧化硅超標(biāo)原因分析
3. 1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
水汽指標(biāo)異常后對(duì)水汽系統(tǒng)進(jìn)行了全面排查。因無(wú)安裝凝汽器,首先排除了生水漏入的影響。然后對(duì) 1號(hào)爐定排系統(tǒng)和連排系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的檢查, 排污系統(tǒng)都正常工作, 通過(guò)正常的排污仍然無(wú)法使?fàn)t水硅含量下降。接著便采用跟蹤實(shí)驗(yàn)對(duì)除鹽水、給水、爐水、蒸汽進(jìn)行檢查,表1是對(duì)水汽中活性硅含量的跟蹤統(tǒng)計(jì)。
表1 水汽活性硅含量統(tǒng)計(jì),ug/L
該廠的原水是水庫(kù)水, 經(jīng)過(guò)預(yù)處理及深度除鹽后作為鍋爐補(bǔ)給水,跟蹤試驗(yàn)期間,除鹽水活性硅含量都小于20ug/ L,但經(jīng)過(guò)給水管道送達(dá)鍋爐中,硅含量明顯增加。經(jīng)分析,原水可能含有大量膠體硅未被除去,進(jìn)入鍋爐后導(dǎo)致?tīng)t水硅超標(biāo)。水庫(kù)水質(zhì)易受自然條件的影響, 隨季節(jié)變化幅度較大, 高溫天氣水質(zhì)濃縮, 而土壤和巖石的主要成分-鋁硅酸鹽在水中溶解度不大, 在水中主要成懸浮物狀態(tài), 使原水的懸浮物和膠體雜質(zhì)含量較大【1】。 另外福建省福能龍安熱電有限公司新建投產(chǎn)不久,各水池殘留的水泥等施工殘?jiān)饕煞譃楣杷猁},也會(huì)增加水中懸浮物和膠體雜質(zhì)含量。為了能掌握原水中膠體硅的變化情況,便對(duì)原水進(jìn)行混凝澄清及過(guò)濾試驗(yàn),并在過(guò)濾前后分別測(cè)定全硅、可溶性硅含量。結(jié)果如圖1、圖2顯示,福能龍安熱電廠的原水經(jīng)化學(xué)水處理系統(tǒng)處理后,其懸浮顆粒物的去除率可達(dá)到95%以上,其中原水預(yù)處理系統(tǒng)去除率約89%,除鹽系統(tǒng)去除率約6%以上。可見(jiàn),化學(xué)水處理系統(tǒng)對(duì)懸浮顆粒物的去除效果良好,基本可排除原水中可能存在的懸浮態(tài)硅未被有效去除而導(dǎo)致?tīng)t水硅超標(biāo)的可能性。
圖1 懸浮顆粒物測(cè)定結(jié)果變化曲線
圖2 懸浮顆粒物的體積濃度變化曲線
6月份和7月份分別對(duì)原水至蒸汽共17個(gè)取樣點(diǎn)進(jìn)行了跟蹤試驗(yàn), 結(jié)果如圖3、圖4顯示,福建省福能龍安熱電有限公司的原水,即沉淀池進(jìn)水中的硅主要為可溶性硅,因此預(yù)處理系統(tǒng)的沉淀池、濾池和活性炭過(guò)濾器對(duì)其去除效果較差。但經(jīng)過(guò)除鹽系統(tǒng)的陰床和混床后,硅含量有效降低,降幅超過(guò)99%,使除鹽水中的全硅含量降至約1~20μg/L,滿足GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
福建省福能龍安熱電有限公司配套建設(shè)2臺(tái)高背壓供熱機(jī)組及2臺(tái)高溫超高壓鍋爐,給水全部由補(bǔ)入的除鹽水構(gòu)成。水樣采集期間鍋爐排污率的平均值約為4.7%,除鹽水進(jìn)入爐水系統(tǒng)后,二氧化硅的濃縮倍率約為21倍。依此分析,給水中的二氧化硅含量應(yīng)與除鹽水一致,且爐水中的二氧化硅含量應(yīng)小于福建省福能龍安熱電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的爐水二氧化硅含量的控制上限450μg/L。但測(cè)定結(jié)果顯示,1號(hào)爐水二氧化硅含量大于1000μg/L,明顯超標(biāo)。而且,7月份水樣的測(cè)定結(jié)果顯示,1號(hào)爐給水二氧化硅含量明顯大于除鹽水,達(dá)到了除鹽水中二氧化硅含量的60倍以上。這些現(xiàn)象均表明,1號(hào)爐水汽系統(tǒng)中的硅,僅一小部分來(lái)自除鹽水,大部分另有來(lái)源。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,大部分硅主要來(lái)自水汽系統(tǒng)中未清理干凈的殘留污染物。
圖3 2017年6月所取水樣全硅測(cè)定結(jié)果的變化曲線
圖4 2017年7月所取水樣全硅測(cè)定結(jié)果的變化曲線
初步確定爐水中二氧化硅的來(lái)源后,便對(duì)熱力系統(tǒng)全面排查。根據(jù)熱力系統(tǒng)圖,福建省福能龍安熱電有限公司1號(hào)背壓式機(jī)組做完功的蒸汽全部供給熱用戶(hù);2號(hào)新型背壓式機(jī)組做完功的蒸汽一部分供給熱用戶(hù),一部分到回?zé)嵯到y(tǒng)最終回到除氧器補(bǔ)入給水。跟蹤試驗(yàn)期間,1號(hào)機(jī)起啟停3次,水汽質(zhì)量無(wú)異常變化。但投運(yùn)2號(hào)機(jī)后,水汽質(zhì)量均超標(biāo)。表2是投運(yùn)2號(hào)機(jī)前后水汽質(zhì)量的跟蹤試驗(yàn)。由表可以看出2號(hào)機(jī)投運(yùn)第一天,爐水硅的含量上升到1500μg/L以上,蒸汽硅含量持續(xù)超標(biāo)中。將連排開(kāi)度調(diào)整為50%,并每8個(gè)小時(shí)定排一次。第二天,給水硅,爐水硅,蒸汽硅有小幅度下降,第三天和第四天水汽質(zhì)量逐漸恢復(fù)正常指標(biāo)。8月份以來(lái)2號(hào)機(jī)停運(yùn)3次,都出現(xiàn)類(lèi)似情況,進(jìn)一步證明熱力系統(tǒng)存在殘留污染物,并對(duì)鍋爐爐水硅產(chǎn)生影響。
表2 水汽活性硅含量統(tǒng)計(jì),ug/L
3.2 理論分析
熱力系統(tǒng)殘留雜質(zhì)在汽水系統(tǒng)中由于溫度、壓力和酸堿性變化從而使得硅化合物全部溶解,在爐水中是以硅酸和硅酸鹽的形式存在的,其化學(xué)平衡式為:HSiO3-+ H2O≈H2SiO3+ OH-。從汽包出來(lái)的飽和蒸汽雜質(zhì)主要成分是鈉鹽和硅酸鹽,而這些雜質(zhì)產(chǎn)生的原因主要是蒸汽的溶解攜帶或是機(jī)械攜帶,飽和蒸汽對(duì)于每一種物質(zhì)的溶解能力都有差別,但是對(duì)于硅酸的溶解性很好。在汽包中爐水被濃縮,二氧化硅相對(duì)濃度會(huì)逐漸升高,并通過(guò)蒸汽溶解攜帶和機(jī)械攜帶,于是進(jìn)入蒸汽中的二氧化硅含量就會(huì)增高,直到被檢查出嚴(yán)重超標(biāo)【2】。
由以上分析指出爐水中二氧化硅含量超標(biāo)的直接原因就是由于新建機(jī)組熱力系統(tǒng)殘留污染物的影響,膠體硅進(jìn)入汽水系統(tǒng),所處環(huán)境受到變化,因此它也轉(zhuǎn)化為活性硅,使得二氧化硅超標(biāo)。
4 降低新建機(jī)組二氧化硅含量的措施
(1)新建機(jī)組投運(yùn)前,加強(qiáng)對(duì)管道的沖洗,對(duì)沖洗水取樣檢測(cè)全硅、活性硅,直至沖洗水質(zhì)活性硅在20μg/L以下。
(2)排污次數(shù)要更加頻繁, 即就是定期排污次數(shù)要增多,還有連續(xù)排污門(mén)開(kāi)度加大【2】。
(3)經(jīng)常進(jìn)行設(shè)備調(diào)整實(shí)驗(yàn),調(diào)整合適混凝劑加藥量,必要時(shí)投加助凝劑,加強(qiáng)對(duì)活性炭過(guò)濾器反沖洗。
(4)加強(qiáng)水汽系統(tǒng)監(jiān)督,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整化驗(yàn)頻次和試驗(yàn)項(xiàng)目,縮短水汽系統(tǒng)查定周期,確保及時(shí)掌握原水水質(zhì)狀況,對(duì)于原水全硅含量進(jìn)行嚴(yán)格的分析。
(5)增加對(duì)各離子交換器的反洗頻次,將懸浮物的影響排除在外。
(6)膠體硅含量高的季節(jié)一般是在冬季,所以在此時(shí)一定要保證原水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),防止除鹽系統(tǒng)受到硅的污染,還要特別控制陰床的出水硅含量小于100 ug/L。
5 結(jié)束語(yǔ)
爐水中二氧化硅超標(biāo)會(huì)影響到蒸汽的質(zhì)量,所以在平時(shí)的生產(chǎn)中要非常注意,嚴(yán)格控制,如出現(xiàn)問(wèn)題則需要立刻進(jìn)行排查。新建機(jī)組投運(yùn)前,要加強(qiáng)對(duì)水汽系統(tǒng)的沖洗,嚴(yán)防安裝過(guò)程中殘留的污染物影響水汽品質(zhì)。
參考文獻(xiàn)
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